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关于水泵电机轴承座的防渗漏处置办法
作者:www.xscxzcz.com    发布于:2015-08-11 23:04:06    文字:【】【】【
摘要:当前,国内火力发电厂给水泵电机轴承箱漏油疑问普遍存在。剖析缘由,大致可分为2种:电机油挡密封不良或油挡经长时间运转损坏;原锻造轴承箱因锻造技术不良,存在砂眼、气孔、裂纹、缩松等锻造缺点,经长时间运转后发作渗漏。
给水泵电机轴承座的防渗漏处置方法
  当时,国内火力发电厂给水泵电机轴承箱漏油疑问普遍存在。分析原因,大致可分为2种:电机油挡密封不良或油挡经长时刻工作损坏;原铸造轴承箱因铸造技能不良,存在砂眼、气孔、裂纹、缩松等铸造缺陷,经长时刻工作后发生渗漏。
  (1)存在的疑问
  某发电厂8#、9#机组电动给水泵电机轴承箱,在通过长时刻工作后出现油渗漏表象,透平油丢掉较为严重,补油一再,给水泵出力受影响,环境也遭到必定程度的污染。
  (2)原因分析
  该发电厂8#、9#机组是2台老机组,分别于1985年、1990年投产,给水泵电机轴承座选用的是铸造技能,难免存在砂眼、气孔、裂纹、缩松等有些缺陷。在以前由于工作时刻短,这些缺陷不能很快地显露出来,在通过10年乃至20年的工作后,给水泵电机轴承座出现油渗漏表象。
  (3)改进方案
  查阅许多有关材料,在充分调研的基础上,联络现场实际情况,拟定此方案。选用国内回天胶业出产的HT系列产品,进行渗漏涂层处置,因铸造缺陷发生的渗漏,一般很难供认渗漏方位,故悉数内表面做防渗漏涂层,完全消除渗漏。操作流程如下:首先将轴承座内表面收拾洁净后清洗晾干,然后用特种浸渗胶浸渗轴承座内腔,待浸渗胶将铸件的裂纹、微缝等铸造缺陷填充固化后,再用耐腐蚀修补剂做外层防腐蚀防渗漏处置。
  具体操作方法如下。
  ①先用高效清洗剂HT755清洗表面浮油,用根除剂HT790根除表面油漆。
  ②用乙炔火焰将死角、裂缝中的油污驱出除掉。
  ③用砂布、钢丝刷等东西打磨至铸件本体,清洗晾干。
  等;上轴承(深沟球轴承)底子不坏;下轴承碎裂且在轴承和轴承腔内布满煤渣、沙粒和水等。
  分析认为:上轴承寿数善于下轴承,下轴承碎裂致使电泵不能工作;下轴承和轴承腔内布满的煤渣、沙粒和水等是下轴承急速失效的直接和首要原因;下轴承和轴承腔内布满的煤渣、沙粒和水等来源于电机腔,电机腔内的煤渣、沙粒等又来源于工况水,原因是骨架油封5、10、14等磨损失效。
  (4)疑问的处理
  对于以上分析,2002年10月改进加工了一台QS20-75/5-7.5潜水深井泵,改进的当地如下:骨架油封5改装单端面机械密封,目的是防止电机腔内的水等杂物进入轴承,加速轴承磨损失效;轴承腔7内注满机油,目的是光滑轴承,光滑和冷却机械密封,改进下轴承的工作工作环境。改进后的样机于2002年10月15日投入一家煤矿实验运用,累计工作75天出现初度缺点——上轴承碎裂,煤矿更换轴承后继续运用了30天后又出现缺点,所以把样机拉回厂。初度寿数是本来的2.5倍,获开始成功。经查看解剖后发现:电机出色;上轴愿碎裂且在轴承和轴承腔内布满煤渣、沙粒等;骨架油封2严重磨损,煤渣、沙粒即是从骨架油封和轴的空隙进入上轴承的;下轴承累计运用了105天(是改进前的3~4倍)完好无缺,轴承腔内无煤渣、沙粒,单机油中有少量水。
  这样一来,疑问又转化为处理上轴承的寿数怎么延长到与下轴承一起了。由于下轴承疑问现已处理,对上轴承的寿数疑问的处理选用类似方案;骨架油封2改装成可装在轴上的单端面机械密封,以防止煤渣、沙粒等进入上轴承,改进了上轴承的工作工作环境,然后前进其寿数。
  (5)小结
  从2003年2月起,将改进后的QS泵70余台投放市场,运用场合有用于深井提水的,也有用于矿山排水的(此类占首要),运用时刻最长的达5个月,至今只需一台出现缺点,但不是轴承疑问。按照此方法的确能够完全处理QS型潜水电泵下轴承寿数疑问。
责任编辑:响水县晨光轴承座有限公司
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脚注信息
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